本网讯(记者 刘猛)为了更好地满足客户的产量需求,同时为公司节约成本,天纳克一汽富晟公司生产部乘用车MQBB单元进行了以下两方面的改善,不断提升生产效率。
首先,对MQBB 1.4T/1.8T总成节拍以及现场布局方面进行了改善。原有的MQBB 1.4/1.8T总成工作站节拍各为275s,,现场只能放置1个装满的总成料架,装满的料架只能放置在物流通道上,不符合5s标准且存在安全风险;于是对焊枪的焊接轨迹进行了优化,同时相应的提高焊枪的焊接速度,并且对现场的布局进行了重新的规划。优化后的焊接程序生产节拍由原来的275s降低为260s,提升了生产效率,减少了工人移动的距离即降低了劳动强度,同时更为公司节约了生产成本。按照年产156794辆份预测,每年可为公司节约成本48286元。
其次,对MQBB1.8T/2.0T尾消工作站进行了节拍降低的改善。原有的MQBB 2.0T左右尾消工作站的节拍各为200s,原有的MQBB 1.8T尾消工作站的节拍为250s。经过对焊接轨迹进行多次的优化以及调试,两种产品的尾消工作站的节拍均有所降低。优化后的MQBB 2.0T左右尾消工作站的节拍各为180s,优化后的 MQBB 1.8T尾消工作站的节拍为230s。MQBB1.4T/1.8T尾消按照年产156794辆份预测,每年可为公司节约成本117543元,MQBB 2.0T尾消按照年产28385辆份预测,每年可为公司节约成本9457元。
因此在我们日常工作当中,一定要仔细观察现场中可以改善的地方,冷静分析找原因、找解决问题的办法,相信经过全体员工的共同努力,一切难题都会迎刃而解,天纳克一汽富晟公司也将不断进步,勇往直前。